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机修工区党支部:破解“卡脖子”催生“金点子”
发布日期:2026-07-03    点击量:24   作者:薛琪昊   来源:
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针对井下焊接作业耗时长、综采面粉尘量过大等现场痛点,机修工区党支部充分发挥党员先锋攻坚作用,先后研发快速定位电焊夹具、液压支架架间自适应抑尘装置两项创新成果,切实解决生产效率与职业健康保障两大实操难题。

机修工区电焊作业长期依靠C型钳、老虎钳固定工件,批量焊接要多名人员协同操作,工件定位高度依赖人工经验,重复定位误差超3毫米,单次调整夹持角度耗时超120秒,同时夹具受力点单一,高温作业环境下工件容易出现滑移问题。

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党员攻关小组经反复试验确定“多自由度调节+模块化夹持+快速锁止”的多自由度快速定位方案,主体框架利用废旧钢板经激光切割加工成型,搭配Φ16mm全丝丝杆,实现横纵向无级调节,万向转轴配合正方体夹持块可360°旋转定位,依靠螺栓快速锁止切换夹持姿态。单次定位耗时缩短70%,重复定位精度稳定在±0.5毫米以内,月返工量下降83.3%。这套工装能适配平板、Φ10mm至Φ80mm管材、折弯异形件与小型精密配件,覆盖工区95%以上电焊维修场景。

5217转5213综采工作面移架作业粉尘治理同样棘手,支架侧护板留有50mm至80mm间隙,移架产生粉尘占工作面总粉尘量45%以上,传统架间喷雾捕捉呼吸性粉尘效率不足30%,并且大量喷雾用水导致工作面湿度增大,既加速设备锈蚀又降低煤炭售价。

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为解决粉尘治理难题,该党支部党员攻关小组主动摒弃“等靠要”思想,联动生产区队多次深入井下实地调研,经过多轮技术论证与现场试验,敲定“物理阻隔+导流沉降”治理方案。在液压支架架间缝隙处设置可自适应调节的柔性挡尘板,对移架产生的粉尘进行有效封堵和导流,使粉尘沿挡尘板内侧滑入采空区,减少向人行道侧的扩散,从源头上控制粉尘污染。

装置投用后,粉尘浓度降幅超过85%,人行道侧粉尘浓度控制在4mg/m³以内,达到《煤矿安全规程》标准。架间喷雾用水量减少80%,能见度提升至10米以上。全工作面133套节约采购成本383万余元,年节约维护费用约17万元。

下一步,机修工区党支部将继续聚焦一线生产痛点,发挥党员攻关小组先锋作用,围绕设备工装优化、作业环境改善开展更多微创新、小改造,让“党建+创新”成为工区降本增效的实在抓手。